中国有色金属工业协会镁业分会
本钢炼钢厂改进国外镁粉脱硫专家系统
2008-12-26 00:00:00

 

本钢炼钢厂原料车间一线职工臧鹏等人,在对国外引进的脱硫专家系统消化、吸收基础上,开发出适合本钢生产实际的新型脱硫模型,使镁粉单耗降低0.01KG/T钢,年节约镁粉降成本百万元。
   

在钢铁生产中,铁水进入转炉前需进行预处理,即向铁水中喷吹一定量的镁粉,降低铁水中的硫含量。本钢自1998年从国外引进铁水预处理系统,并配有镁粉喷吹专家系统,在实际生产中,职工们发现,镁粉喷吹时常达不到脱硫指标或脱硫“过吹”,影响钢水质量或浪费镁粉。镁粉造价极高,每吨达2万余元,原料车间日平均处理铁水150余罐,如果每罐浪费几公斤甚至几十公斤镁粉,会给企业造成很大损失。原料车间预处理工段铁水倒罐站甲班班长臧鹏等人,经过细心观察发现,引进的镁粉专家系统无法对不同厂家镁粉、铁水温度等进行识别,在相同铁水量、铁水中硫含量、冶炼钢种、不同镁粉厂家、铁水温度等情况下,镁粉用量采用的是“通方”。 
   

为解决国外镁粉脱硫专家系统存在的不足,臧鹏等人收集上万个数据,按照不同镁粉厂家、铁水温度分别统计分析,研究其中的规律。职工们的自主创新精神,得到厂、车间的大力支持,并派出技术人员在理论上进行指导,协助职工完善各种指标和数据。臧鹏等人经过半年时间的摸索和实践,形成针对不同镁粉厂家、铁水温度的镁粉喷吹模型,逐步建立起适合本钢生产实际的新的镁粉脱硫专家系统。该系统实行“一罐一方”,有针对性的设立镁粉用量,在保证铁水脱硫质量基础上,降低了镁粉用量。目前,该系统已在全车间推广应用。